Estimado cliente:
Gracias por entrar en nuestra tienda.Espero que usted puede encontrar los productos de interés en la tienda.Si necesita mi ayuda ,por favor póngase en contacto conmigo .Voy a ser muy honord a seave usted.
Tener un feliz de compras.
MAYRC 70mm 60KV/100KV 500W eje del Motor sin Escobillas Outrunner Censurado de Ruedas Eléctrica para Longboard Caminar Robots Patineta Camión
Especificaciones:
Modelo No : MTO7052HBM-100-HA
KV : 60/100 KV
Corriente De Reposo :0.5 A
Max.Curret : 22
Voltio de la entrada : 24-36V
Max.De salida en Watts :500W
RPM: 2100
Corriente nominal : 20A
Resistencia : 0.67-0.75 Ω
Motor dimensiones : 70*52mm
Agujero: M8
Aplicación:
Eléctrico skateboard, longboard, combates de robots, rov, etc.
Servicio Personalizado:
Personalizar : Sí,
logotipo,kv,cubierta,eje,cable,conector,caso, etc, todo puede ser personalizado,póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
correo electrónico:[email protected]
Gmail:[email protected]
Por favor atención cuando el uso de este motor de trabajar con VESC Controlador:
1. Por favor, lea el manual antes de usar el motor.
1).Debido a que la proporción de N y P el número es especial, hall sensor no puede ser detectado en BLDC modo.Se puede ejecutar sin sensor hall en BLDC modo.
Recomendamos el uso de BLDC sin sensores o FOC censurado.
2).VESC FOC censurado&sensorless modos puede trabajar con este motor.Automática de FOC parámetro detección de λ=100 o >9 es malo como la siguiente imagen se muestra.
Si λ=100mwb está escrito en VESC, el motor se detendrá cuando rotación y generar graves de fiebre y puede dañar el motor.
Por favor, siga las siguientes instrucciones:
El voltaje debe ser superior a 24V.Por menos de 24 V de tensión, por favor, ajuste de acuerdo a la "2.2";
Conjunto de FOC detección valoro a 3-5A manualmente (El FOC corriente de prueba de VESC_TOOL es de 10A o 20A por defecto.No utilice el valor predeterminado.Debe ser cambiado manualmente a 5A si la tensión es de 24V o más de 24V; 3A si la tensión es inferior a 24V).
ω debe establecer 1000-3000 ERPM/s para garantizar la detecta λ en el rango de 7 a 9 mwb.
3).Aproximado de los parámetros detectados son como sigue:
Preste atención a este λ.Esto es muy importante.Si no es entre 7-9mWb, el motor se atasque después de girar.Así que por favor, aumento de la tensión de entrada y ajustar el valor de la ω tanto como sea posible, de modo que l puede caer en el rango normal.
4).Simple y grosero método de relleno, en el marco de datos directamente de acuerdo a los datos abajo!
KV | 60/100KV |
---|---|
RPM | 2100 |
Corriente Máxima | 22A |
Resistencia | 0.67-0.75 |
El agujero para el camión de la instalación | M8 |
Voltio De La Entrada | 24-36V |
Max de salida en watts | 500w |
Categoría Del Foro | De Placa Plana |
Motor Dimensión | 70*52mm |
Corriente Nominal | 20A |
De la PU de Color | Rojo |
Tipo de | monopatín eléctrico |
Número De Modelo | MTO7052HBM-100-HA |
Origen | China Continental |
Corriente De Reposo | 0.5 a |
Peso | 525g |
Tamaño | as discription |
Material | Matel |
Aplicable A La Gente | Los hombres |